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嘉峪檢測網 2018-02-26 17:12
一、案例背景
某運輸公司A、B兩臺運輸車最初使用的是“某A品牌柴油發動機油”,在2015年10月 ,其中B車換用了“某B品牌重負荷機油”,但是換油時并未對有系統進行清洗,僅僅是放出原用油,再加入了新油。A車仍舊使用“某A品牌柴油發動機油”。沒過多久,兩臺發動機都出現燒瓦、油路堵塞的情況,為了查明原因,該公司對兩臺車的故障油品都進行了取樣分析,并同時送檢了“某A品牌柴油發動機油”和“某B品牌重負荷機油”新油進行質量評定。
二、監測情況
從結果中得出:
1)送檢的某A品牌柴油發動機油”和“某B品牌重負荷機油”均滿足相關的產品標準;
2)兩臺故障車的在用油中,總堿值都比較低,甚至低于檢測限;水分比較高,磨損元素Fe、Cu、Cr、Sn、Al等含量都比較高;A車在用油Na含量也非常高;
3)鐵譜分析并未發現異常磨損顆粒,但樣品中有較多的油品氧化產物。
4)該樣品具有較強的酸性氣味,且閉口閃點測試過程中,發現樣品對檢測儀器金屬部件產生腐蝕,說明樣品中含有強酸性物質。
三、案例啟示
盡管B車在故障前進行了換油處理,但由于兩臺車都出現了同樣的故障,因此故障與換油本身無關,根據檢測結果以及閃點檢測過程中出現的腐蝕現象,可以判斷這兩臺車的發動機油中都混入了強酸性物質,強酸性物質對發動機金屬部件如汽缸、軸瓦、活塞等造成了嚴重的腐蝕,并且促使油品劣化,最終導致了發動機故障。
來源:GTI