您當前的位置:檢測資訊 > 檢測案例
嘉峪檢測網 2017-08-03 19:30
背景:
江蘇某電廠有兩臺600MW機組,分別于2005年底和2006年初投運,機組的蒸汽壓力和溫度參數為24。2MPa/566℃。自投用之日起,一直使用符合GB11120—1989《L-TSA汽輪機油》標準優級品規格的長城L-TSA32汽輪機油,從未全部換油。隨著機組運行時間的增加,汽輪機油的破乳化時間逐漸上升。運行半年至一年內的汽輪機油,其破乳化時間已接近或超過30min,但此時汽輪機油的微水含量均小于50mg/kg,比GB/T7596—2008標準要求的限值(≤100mg/L)仍有較大的富余度。
分析:
當這兩臺機組運行1年后,運行中汽輪機油的破乳化時間達到到50min左右。此時通過采取部分置換入新油或補加破乳劑的方法,可明顯縮短汽輪機油的破乳化時間,使汽輪機油的破乳化時間在較長時間內維持在60min以內,機組運行平穩。
結論:
因此,即使運行中汽輪機油的破乳化時間已超過30min,只要汽輪機油中含水量較低,油品并不會乳化。若此時汽輪機油的其他各項性能指標處于正常范圍內,則說明汽輪機油并未劣化,可以通過加入破乳劑或補加新油的方法提高汽輪機油的抗乳化性能,延長其使用壽命。
拓展:
目前國內電廠對運行中汽輪機油的質量監測執行GB/T7596—2008和GB/T14541—2005標準,要求汽輪機油的破乳化時間不大于30min。但由于汽輪機油在油箱中的停留時間一般不超過9min,即便油品的破乳化時間不大于30min,在機組存在蒸汽泄漏的工況條件下,還是無法有效保證汽輪機油中的水含量達標。對于新投用或經大修后投用的機組,由于機組的潤滑油系統可能因設備制造過程中帶入雜質或大修時采用的清洗劑未被徹底清除干凈,汽輪機油的破乳化時間也比較容易超標。
來源:AnyTesting