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嘉峪檢測網 2024-09-19 14:50
GH907合金是一種Fe-Co-Ni為基的低膨脹高溫合金,用Nb、Ti、Si 和微量B綜合強化,在650℃以下有高的強度、低的膨脹系數、良好的熱疲勞性能和幾乎恒定的彈性模量。低膨脹高溫合金是依靠“因瓦效應”和“時效強化”發展起來的新型結構材料,利用其膨脹系數低的特點,可以實現航空發動機的間隙控制,尤其適合于制造各類航空發動機用的環形件。由于先進航空發動機發展的需要,我國對低膨脹高溫合金開始了相關研究。
某航空發動機用GH907合金環形鍛件設計尺寸為Φ345mm×Φ245mm×100mm,內徑較小,比較適合自由鍛成形。自由鍛成形設備簡單,易于操作,但存在變形不均勻的問題,容易導致鍛件組織不均。該鍛件進行超聲波探傷時,發現部分鍛件的底波降低大于6dB,影響到對鍛件內部缺陷的判定。對鍛件解剖分析發現,該鍛件探傷超標是組織不均勻引起的。為了提高零件的使用安全,有必要研究改進環形鍛件工藝,以改善鍛件的組織均勻性。本文采用超聲波檢測和組織分析的手段,研究底波降低與鍛件組織的關系;從鍛造工藝過程和原材料組織等方面, 研究鍛件組織不均勻的原因;針對性地對鍛造工藝進行完善,將實驗結果進行對比,驗證改進工藝的可行性和合理性。
1、 試驗方法
為了避免因化學成分不同帶來的實驗結果的偏差,實驗采用同一個鋼錠生產的GH907合金鍛制棒材, 分析成分(質量分數,%) 為:0.28C、0.29Si、38.3Ni、14.5Co、5.08Nb、1.68Ti、0.050Cr、0.05Al、0.65Mn 、0.005B、0.003、0.0015S、余量Fe。鋼錠由真空感應+電渣重熔而成,經均勻化處理后,鍛成Φ170mm和Φ155mm棒材。分析棒材的組織,研究其對鍛件組織性能的影響。實驗采用的工藝為“鐓粗+沖孔+擴孔”,鍛造設備選用3t自由鍛錘,加熱設備均采用電爐。實驗方案如下。
現行工藝:下料尺寸Φ170mm×255mm,鐓粗加熱溫度1090℃,一火鐓粗至100mm;沖孔加熱溫度1030℃,沖孔直徑Φ140mm;擴孔加熱溫度1050℃,一火擴至設計尺寸。
改進工藝:下料尺寸Φ155mm×290 mm,鐓粗加熱溫度1050℃,一火鐓粗至100mm,軟包套;利用鐓粗余熱,鐓粗后直接沖孔,直徑沖孔準110mm;擴孔加熱溫度1030℃,一火擴至設計尺寸,軟包套。
將環形鍛件按標準熱處理制度“980℃保溫1h,空冷+775℃保溫12h,以55℃/h 爐冷至620℃保溫8h,空冷”進行固溶和時效處理后,加工成標準試樣, 測試室溫拉伸性能、540℃拉伸性能和540℃/825MPa 持久性能。用水浸法進行超聲波探傷,檢測鍛件組織的均勻性,確定不同底波降低值對應的晶粒度和級別差異,分析鍛件組織不均的原因。采用金相顯微鏡和掃描電鏡觀察鍛件的組織,分析現行工藝和改進工藝對合金力學性能的影響。對比兩種工藝鍛件的組織性能,驗證改進工藝的合理性和可行性。
2、 試驗結果與分析
2.1 原材料棒材組織
圖1為Φ170mm×255mm料段端面的探傷結果,中心深色區域表示超聲回波值最大區域,外周區域表示超聲回波值最小區域, 兩者之間的差值超過6dB,說明原材料心部和邊緣處晶粒組織存在較大的級差。圖2為實驗用GH907合金棒材的晶粒組織。可以看出,原始棒材心部組織較細,邊緣組織較粗,1/2半徑處存在比較明顯的混晶組織。
2.2 現行工藝鍛件的組織
圖3為現行工藝鍛件超聲波探傷的結果。鍛件不同部位底波降低不同,表明鍛件組織不均勻。按超聲波探傷確定的位置,在80%底波、35%底波和30%底波處,從徑軸向切取低倍試片,分析低倍組織;每片試片取上、中、下三處,分析橫截面的晶粒組織。鍛件的低倍組織未見冶金缺陷。圖4為鍛件的高倍組織。在80%底波( 圖4(a)) 處組織均勻,晶粒度在ASTM4-5級左右;在35%底波(圖4(b))和30%底波(圖4(c))處,組織不均勻,存在明顯的混晶現象。可見組織不均和局部粗大晶粒是鍛件探傷出現異常的主要原因。
2.3 現行工藝鍛件組織不均的原因分析
原材料的影響。原材料的組織具有一定的遺傳性,棒材中的粗大組織如果不能在鍛造過程中被充分破碎,會遺留在鍛件中,并在后續的加熱過程中進一步長大,最終引起鍛件的組織局部粗大。
加熱溫度和次數的影響。文獻綜合國內低膨脹高溫合金的研究進展,確定了GH907合金環形鍛件的制造工藝參數:環坯鍛造的加熱溫度(1040±10)℃, 開鍛溫度不低于1020℃,終鍛溫度不低于850℃。而現行工藝中的加熱溫度采用了1090℃,溫度偏高;現行工藝中,沖孔單獨安排一次加熱,實際上如果采用適當的保溫措施,鐓粗后可以利用余熱直接進行沖孔。加熱溫度越高,加熱火次越多,鍛件的晶粒越容易長大。
終鍛溫度的影響。自由鍛是一個累積變形的過程,錘擊次數多,持續時間長,現行工藝的鍛造過程中沒有采用保溫措施,當受環境因素影響比較大時,鍛件溫降較大,不能保證終鍛溫度的要求時,也會出現組織不均勻。
鍛件尺寸的影響。該鍛件內孔尺寸偏小而壁厚較大,結構特點導致了鍛件的徑向變形量偏小,擴孔變形不充分,如果控制不當變形程度落入臨界變形區,容易造成晶粒粗大。
2.4 工藝改進
下料尺寸。現行工藝中采用Φ170mm×255mm料段,高徑比不足1.5,雖然保證鐓粗過程中不出現雙鼓,但高徑比偏小,也導致變形量偏小。另一方面,鋼錠由快鍛機鍛造而成,如果棒材直徑較大,說明由鋼錠到棒材的總變形量較小,可能導致棒材的晶粒組織比較粗大。在保證不出現雙鼓形的情況下宜采用小規格棒料,以增加鍛造變形量,提高鍛件的組織均勻性。改進工藝中將下料尺寸改為Φ155mm×290mm。
加熱溫度。適當降低加熱溫度,將鐓粗加熱溫度由1090℃降低到1050℃,將擴孔加熱溫度由1050℃降低到1030℃。
終鍛溫度。改進工藝采用軟包套技術,即采用硅酸鋁保溫氈包覆荒坯,減緩鍛件溫度降低速度,保證終鍛溫度在900℃以上為宜,以避免粗大晶粒的產生。
加熱火次。在采用軟包套的保溫措施后,利用鐓粗后的余熱,將沖孔安排在鐓粗后直接進行,減少一次加熱。
變形量。現行工藝中料段高255mm,一火鐓粗至100mm,變形量約61%;改進工藝采用290mm,一火鐓粗至100mm,變形量約65%;改進料段尺寸后,鐓粗的變形量略有提高。現行工藝中沖孔直徑準140mm,改進工藝直徑沖孔采用準110mm;一火擴至設計尺寸,擴孔變形量由原來的25%提高到35%左右。
2.5 改進工藝的實驗驗證
圖5(a)為超聲波探傷顯示圖。由圖可見,鍛件不同部位的底波降低基本一致, 表明鍛件組織較為均勻。圖5(b)為改進工藝鍛件的組織。由圖可見晶粒尺寸大小均勻,未見明顯的粗大晶粒,進一步說明改進工藝可以明顯改善鍛件的組織。
表1為鍛件的力學性能,兩種工藝相比而言,無論是室溫拉伸還是540℃拉伸, 改進工藝鍛件的強度和塑性均有一定提高, 硬度相當。兩種工藝的540℃/825MPa持久壽命分別達到169h和180h,均超過了標準要求, 缺口試樣持久壽命大于光滑試樣壽命,無缺口敏感性。
綜上所述,改進工藝采用軟包套技術,保證了終鍛溫度,避免了粗大晶粒的產生。采用Φ155mm規格棒料成形,使得棒材組織均勻有一定改善,并在一定程度上增加了鐓粗的變形量,得到的鍛件組織均勻性得到明顯改善,抗拉強度和塑性指標有一定提高,表明改進工藝是可行的。
3、 結論
(1) GH907合金環形鍛件超聲波探傷超標是組織不均勻造成的,加熱溫度偏高、終鍛變形量偏小、終鍛溫度偏低是導致鍛件組織不均勻的主要原因,原材料的混晶組織會加劇鍛件的組織不均。
(2) 將鐓粗加熱溫度降到1050℃,終鍛變形量提高到35%左右,并采用軟包套技術以保證終鍛溫度,鍛件的組織均勻性得到明顯改善,力學性能有一定提高。
來源:PLA 駐沈陽黎明發動機制造