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嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2021-10-16 21:38
結(jié)構(gòu)鋼活塞主軸功能測(cè)試斷裂分析
背景:氣缸活塞主軸在組裝氣密性測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)開(kāi)裂不良,不良率4%。實(shí)驗(yàn)室配合現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行缺陷分析,探討活塞主軸開(kāi)裂根本原因,方便現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行針對(duì)性改善。
分析結(jié)果:裂紋源于內(nèi)孔尖角處,裂紋內(nèi)未觀測(cè)到鍍鉻層;主軸調(diào)質(zhì)淬火呈明顯的三層組織,局部位置已淬透;基材化學(xué)成分不符合S45CM規(guī)格,屬40Cr類(lèi)鋼;工件淬硬層硬度高達(dá)54.5HRC。
失效癥狀:主軸上局部裂紋
失效形式:斷裂
失效機(jī)理:40Cr鋼依S45CM方式 水淬調(diào)質(zhì),易引起極大的內(nèi)應(yīng)及脆性風(fēng)險(xiǎn)。
根本原因:主軸基材化學(xué)成分不符合S45CM規(guī)格,實(shí)為40Cr鋼類(lèi)型。
改善建議:改善熱處理工藝,選擇適合40Cr鋼材類(lèi)的淬火介質(zhì)油。
一、背景
氣缸活塞主軸在組裝氣密性測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)開(kāi)裂不良,不良率4%。實(shí)驗(yàn)室配合現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行缺陷分析,探討活塞主軸開(kāi)裂根本原因,方便現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行針對(duì)性改善,以確保后續(xù)生產(chǎn)順利進(jìn)行。
素材:S45CM棒材,調(diào)質(zhì)預(yù)處理
加工流程:棒材機(jī)加工—高頻感應(yīng)加熱淬火及回火—外圓精加工—鍍硬鉻
二、分析方案
2.1取樣
開(kāi)裂不良品
2.2分析項(xiàng)目
切片觀察:將樣品制成切片,用金相顯微鏡對(duì)開(kāi)裂位置進(jìn)行截面分析;
金相組織分析:用金相顯微鏡分析樣品的金相組織及淬火深度;
成份鑒定:利用Spark-AES進(jìn)行成分鑒定;
硬度分析:利用維氏硬度計(jì)分析樣品的表芯硬度。
三、實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.1 切片截面分析
裂紋源于內(nèi)孔尖角處,裂紋內(nèi)未觀測(cè)到鍍鉻層,推測(cè)樣品在氣密性測(cè)試段發(fā)生開(kāi)裂。
3.2 金相組織
零件外層組織為回火馬氏體+少量殘余奧氏體,內(nèi)層組織為回火索氏體+塊 狀鐵素體,兩層交界處組織為回火馬氏體+回火索氏體+少量托氏體。組織呈帶狀偏析。
3.3 淬硬層深度
樣品淬硬層深度不均勻( 0.5mm ~4.0mm);
內(nèi)孔處(開(kāi)裂位置)已完全淬透(深度約2.4mm),可能為導(dǎo)致后續(xù)工藝開(kāi)裂失效的主要原因。
3.4 材質(zhì)判定
基材化學(xué)成分不符合S45CM規(guī)格,屬40Cr類(lèi)鋼;
40Cr鋼淬透性高于S45CM,兩者淬火介質(zhì)不同,如用S45CM的水淬方式,極可能會(huì)使相同條件下40Cr材料的工件開(kāi)裂傾向大。
3.5 硬度測(cè)試
工件淬硬層硬度高達(dá)54.5HRC。
四、結(jié)論
裂紋源于內(nèi)孔尖角處,未觀測(cè)到裂紋內(nèi)鍍鉻層,推測(cè)樣品在氣密性測(cè)試段發(fā)生開(kāi)裂;
樣品基材化學(xué)成分不符合S45CM規(guī)格,實(shí)為40Cr鋼類(lèi)型;
40Cr鋼淬透性高于S45CM,樣品淬硬層深度不均勻,最深處達(dá)4.0mm,內(nèi)孔處已完全淬透,為導(dǎo)致后續(xù)工藝開(kāi)裂的主要原因;
建議改善熱處理工藝,選擇適合40Cr鋼材類(lèi)的淬火介質(zhì)油。
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